項目簡介
湖北某制藥公司是一家專業(yè)從事甾體激素類原料藥及中間體生物發(fā)酵及綠色合成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè)。該公司于2021年新建了“黃體酮及中間體BA生產(chǎn)建設項目”智能化產(chǎn)業(yè)化基地,建設了總面積達8000平方米的黃體酮及BA生產(chǎn)車間,并配套建設了分析檢測中心、五金倉庫、原輔料倉庫、成品倉庫、配電房及污水處理設施等。同時,項目還引進了約1000臺(套)新設備,為生產(chǎn)線的智能化、高效化奠定了堅實基礎。系統(tǒng)建設范圍包括274個電力監(jiān)測點,47個水,15個蒸汽,25個冷水。截止2025年工程已全部實施完畢,經(jīng)過試運行已正式投運。系統(tǒng)上線運行通過線上和線下分析,找到部分節(jié)能和非節(jié)能價值,每年可帶來節(jié)能效益67萬元。
難點痛點分析
(1) 人工抄表時間無法統(tǒng)一,抄錯概率高
(2)跑冒滴漏問題發(fā)現(xiàn)不了或發(fā)現(xiàn)不及時,且跑冒滴漏問題管理困難,夜間不停機設備或車間監(jiān)管松散。
(3)節(jié)能降耗管理制度完善,但制度是否執(zhí)行到位無法做到實時監(jiān)管。
節(jié)能效益
(1)冷水系統(tǒng)水泵運行優(yōu)化節(jié)能。
通過系統(tǒng)報警功能發(fā)現(xiàn)出水溫度和回水溫度溫差太小只有0.5℃,現(xiàn)場查看后該冷水機組的設定溫度為5℃,冷凝出水為14.5,冷凝回水為14℃,蒸發(fā)出水為8.2攝氏度,蒸發(fā)回水溫度為8.6攝氏度,冷量沒有完全得到利用,造成冷量浪費,冷水機組對應1臺45kW、1臺37kW水泵和2臺22kW水泵作為內外循環(huán)泵(均為軟啟動器起動),與用戶討論按照現(xiàn)有溫差情況可減小流量,可對1臺22kW水泵和1臺37kW水泵進行節(jié)能改造,通過溫差來自動調整管道流量,年可帶來節(jié)能價值為12萬元。
(2)動態(tài)調節(jié)電壓電網(wǎng)運行優(yōu)化節(jié)能.
通過系統(tǒng)在線監(jiān)測分析功能發(fā)現(xiàn)3#配電室7#低壓進線端電壓偏高,現(xiàn)場測量末端電壓也達到403V左右,負荷率在45%左右,下屬負載為冷凍機、外循環(huán)泵、真空泵、六合一、排風風機等,與現(xiàn)場生產(chǎn)電工了解到,因接線較遠,變頻器控制信號不好,目前未使用變頻器,通過導入我司進行三相平衡節(jié)電器改造,改造后年可節(jié)約電費約31萬元。
(3)基本電費管控節(jié)約
2024年9月都54最大需量達到5322kW,基本電費為5322*42=223524元,若將最大需量的收費方式提前調整為按容量收費,基本電費為8000*26.3=210400元,可減少基本電費支出223524-210400=13124元,每月可節(jié)省13124元,若提前通過電費結構分析預知管控到位,年可節(jié)約15萬元。
(4)用電管理運行優(yōu)化。
通過系統(tǒng)重點耗能設備監(jiān)測功能發(fā)現(xiàn)該1100kW2#空壓機功率因數(shù)長時間為0.87及以下,通知電工前往現(xiàn)場配電室搭配高壓固態(tài)軟起動和無功補償柜,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無功補償柜未正常投入,也并未開啟手動或自動投入開關一直處于備妥(停用)狀態(tài),造成1100kW2#空壓機低于0.90,可能會造成“都65計費關口”力調電費懲罰,與用戶電工和自動化部長反饋現(xiàn)場情況后將無功補償柜進行投用,目前功率因數(shù)維持在0.94左右,目前處于正常投用狀態(tài)。同時還發(fā)現(xiàn)7#低壓進線功率因數(shù)一直處于0.85左右,電容補償柜也未投入,用戶投用后功率因數(shù)目前基本維持在0.99及以上。兩項管控后預計年可減少力調電費罰款和增加力調電費獎勵9萬元。
非節(jié)能效益
系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還為用戶帶來管理、效率、安全等非節(jié)能價值方面收益。
管理方面:加強能效指標統(tǒng)計分析。根據(jù)現(xiàn)場實際的產(chǎn)品類型,車間涉及產(chǎn)品較多,與用戶確認后將主要產(chǎn)品進行顯示統(tǒng)計,以入庫產(chǎn)量來計算,對接生產(chǎn)管理系統(tǒng),實現(xiàn)自動采集,同時能效分析設置可直接關聯(lián)對應車間設置對應的能效指標。
效率方面:(1)實時監(jiān)測負荷,全面及時了解生產(chǎn)負荷。系統(tǒng)上線能源部前要了解生產(chǎn)負荷情況,必須到配電室查看運行數(shù)據(jù)。系統(tǒng)上線運行后可在辦公室實時查看各線路和設備的負荷情況,尤其是在辦公室搬離生產(chǎn)廠區(qū)的情況下,更是起到了很好的作用,提高管理工作效率。
(2)實現(xiàn)自動抄表,自動生成報表。系統(tǒng)上線運行后實現(xiàn)了生產(chǎn)部門個性化報表需求,如按照全廠和生產(chǎn)區(qū)域(發(fā)酵車間、后處理車間、空壓站、污水處理站等)以日、月為周期,實現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)實時、自動采集上傳、存儲、分析、報表展示,極大程度上降低了人工統(tǒng)計的工作量,提高了生產(chǎn)管理效率。再如峰谷平統(tǒng)計報表,電費賬單有涉及尖峰平谷各時段的用電量統(tǒng)計,各個車間的尖峰平谷時段也需要進行統(tǒng)計匯總,便于在公司例會中匯報針對各車間在不同時段數(shù)據(jù)的用能量和電費情況提供數(shù)據(jù)支撐,為日常工作提供便利性。
安全方面:現(xiàn)場各配電室的12臺變壓器,通過系統(tǒng)對電流、電壓、變壓器溫度等關鍵參數(shù),能夠及時發(fā)現(xiàn)并預警潛在的安全隱患,從而有效預防電氣故障和安全事故的發(fā)生。
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