節能效益
安徽某中密度纖維板生產企業位于安徽省安慶市,該企業擁有一條采用多層熱壓工藝的中密度纖維板生產線,主要生產9~25mm中密度纖維板。年產量在10萬方左右,企業全部用電來自10kV總降變電站和余熱電站。主要用電設備有空壓機、引風機、削片機、干燥風機、收塵風機等。該企業于2017年6月部署了一套WEMS能源管理中心系統,合同金額66萬,共計74個監測點,涉及電力監測點68個,水系統監測點2個,壓縮空氣監測點4個。系統運行以來每年節約電費24.5萬元
難點痛點分析
節能效益
干燥風機運行優化節能。現場配有一臺800kW干燥風機,采用變頻控制,運行頻率47Hz,系統上線運行后,電機經濟運行分析模塊發現該電機處于非經濟運行狀態,存在優化空間,通過對電動機運行參數優化將運行頻率調整為44Hz-47Hz,將改造前后的用能數據進行分析每年節省電費23萬元。
鋪裝工段關聯聯鎖分析節能。鋪裝工段與主引風機存在聯鎖關系。通過系統關聯聯鎖分析模塊發現鋪裝工段每天檢修30-40分鐘,檢修期間主引風機處于空跑運行狀態。在系統給出報警后,操作人員對主引風機運行時間進行了優化與管控,將管控前后的用能數據進行分析,每年節省電費1.3萬元。
非節能效益
監控主要用電設備和參數,保證生產穩定、高效運行。熱壓工段熱壓油泵(55kW)容易出現過流、過負荷的情況,系統上線前半年已經因為運行電流過大燒毀電機5次,造成較大的經濟損失。通過WEMS系統對削片機的運行情況重點監視,并根據歷史運行數據合理設置報警條件(過流,過負荷等),在熱壓油泵電機電流,負荷有較大上升趨勢時,提前給出報警,避免了故障的擴大化,減少了企業損失。
提供基礎數據,加強錯峰用電管控。通過電量與電費分析報表,分析全廠和削片工段的峰、谷、平用電量與電費。針對不需要全天生產工段削片工段,根據分析結果進而調整電費結構;合理安排和管控削片機的工作時間,盡量選擇錯峰用電,少用峰電,用足用盡谷電,減少電費開支。對于不按規定時間開機造成額外電費開支的現象也能及時發現。
實現自動抄表,減少用電量統計的工作量。通過部署在各主要用電點和關鍵用電設備的智能測控終端,實現用電量數據的實時上傳,不再需要到現場各個配電室人工抄錄用電量數據,減少人員勞動強度和人員配置;同時也避免了人工抄表的不及時、不準確。
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